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轴承钢锻炼工艺的完善(一)
来源:轴承网 时间:2012-12-28
轴承钢的规范种类包含φ8~220mm热轧棒材和φ2~40mm精锻冷拔材;φ8~13mm热轧盘条和φ2~12。5mm冷轧盘条;外表特别精整棒材.跟着客户需要的增加和因为开发新工艺流程和设备;轴承钢的出产工艺得以完善.客户首要对未选用电渣重熔和真空电弧重熔锻炼钢的污染度、非金属搀杂含量和运用ГОСТ801-78后的氧含量提出了需求.在继续锻炼时间分阶段完善工艺;以进步未选用特{TodayHot}殊电冶金办法锻炼钢水的纯净度.
第一个工艺流程包含在60t碱性电弧炉内锻炼钢水;精粹和放钢到高碱度渣钢包内;将钢水浇铸成2。8~3。6t钢锭。.钢具有氧化物;特别是点状非金属搀杂含量高的特色;氧含量处于(25~40)ppm水平上.
70~80年代;为了进步钢的纯净度和下降氧含量;公司曾实验过选用CaO-Al2O3系液态组成渣处置出钢钢水;以及选用真空渣处置设备.这种处置办法确保下降氧化物和硫化物搀杂含量;一起将氧含量降至(15~25)ppm.可是因钢水的点状搀杂污染度高;该工艺未被选用.
第二个完善轴承钢出产工艺的办法是选用石灰和萤石固态造渣资料锻炼和处置出钢钢水.该工艺可进步产物合格率;特别是在出产断面<40钢时;可是氧含量仍很高(达30ppm);不符合ГОСТ801-78的需求(≤20ppm).80年代选用的炉外处置办法进步了钢的纯净度和下降了包含氧在内的气体含量.1991年运用了本厂描绘的钢包炉;而在1996年则选用了达涅利公司的钢包炉.
用固态造渣资料处置出钢钢水、与钢包炉内高碱度渣处置钢水相匹配进步了钢水纯真度;下降氧化物、硫化物和点状搀杂含量;一起使钢中氧含量均匀下降到18ppm.
1999年投入运用曼内斯曼0?侣砜斯?镜母职?驼婵丈璞负螅豢梢缘酱锸澜缡谐∫谰軦STM和DIN规范鉴定非金属搀杂污染度和氧含量的需求.完成了以下归纳作业:清晰了对出炉半成品的需求,实验过不一样的出钢计划,用{HotTag}固态造渣资料处置钢水和出钢时脱氧,拟定钢包扒渣和钢包炉造新渣工艺,完善在钢包炉和真空设备处置进程中的钢水脱氧进程,钢水“细微”吹氩工艺被作为关键因素,浇铸进程中吹氩保钢流,拟定从钢水中取氧气样办法,完善氧含量的断定办法.
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