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怎么进步圆柱滚子轴承的配套合格率
来源:轴承网 时间:2014-04-03
改善计划和办法
对准以上难题;对“32672”轴承原加工工艺进行了优化改善;采纳的技能办法包含:
4、经过与出产调度部分和谐;在确保出产进展前提下;将工艺布局改为先加工受缩短量影响大的内套滚道;以便在内套滚道过磨情况下;经过技能人员剖析核算;拟定出相应的办法(外套可恰当欠磨和改动坚持器孔中间径);以确保配套合格率.
5、紧缩滚道终磨公役带;使其尺度(一批)统一在一个很小的范围内;彼此差小.这样就确保配套一次合格率进一步进步;节省了很多的配游隙时刻.
1、为避免热处理淬火无留量和变形大;活跃与热处理厂联络;合作操控变形量;并依据该厂供给的热处理缩短量数据;恰当调整滚道留量.这样就确保热处理淬火后、磨加工留量契合工艺需求.
2、为避免终磨后尺度不安稳;在原加工工艺基础上增加了附加回火工序;以便消除加工应力;确保滚道尺度的安稳.
3、经过改造、大修机床设备;进步主轴旋转精度;以及操控进刀量等措适来进步滚道初磨表面光洁度;以避免滚道过磨.
选用优化后的磨加工工艺辅导出产以来;“32672”短圆柱滚子轴承的一次配套合格率由60%进步到96%以上;大大降低了返修率;节省工时及资料;降低了出产成本.
出产加工现状及存在难题
2、“32672”轴承内、外套滚道因为淬火椭圆缘由;构成留量不均匀;这样加工剩余应力不均匀;然后招致套圈终磨后滚道尺度不安稳;很难操控在工艺规则范围内.
3、“32672”轴承内、外套滚道初磨加工时;因为机床设备老化等缘由构成磨头主轴旋转精度低;就构成粗磨后滚道棱面度大;招致终磨后滚道尺度超差.
1、“32672”轴承内、外套系用Gcr15simn钢材加工而成;其尺度系列较大;热处理淬火工序很难操控其缩短量及变形程度;经常构成淬火后椭圆大和无磨加工留量;然后招致内、外套滚道尺度过磨.
4、技能和谐作业跟不上.因为以上缘由导致“32672”滚道过磨;影响了整套轴承的安装游隙;致使游隙不合格;构成轴承的反转中间的不确定性;致使坚持器中间径过大或过.ū3制骺字行木毒垂娑ㄍ骋怀叽缂庸ぃ皇背2岢行榛钚越档秃陀蜗恫痪鹊南窒螅徽庋贾隆32672”轴承一次配套合格率仅为60%;也构成安装工时、加工(钻、焊接)坚持器工时及资料等不必要的糟蹋.
目标的挑选
短圆柱滚子轴承分为单列、双列、四列等几大类;但细心研究其布局特色有许多共同之处:直滚道、焊接保器等.因而在出产加工进程呈现的难题也极端类同;所以优化工艺的内容会很类似;故挑选年产值最大的短圆柱滚子轴承“32672”类型为代表进行优化工艺布局实验;并将经历推行至其他类型轴承加工工艺中去;以便获得更可观的经济效益.
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