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主轴驱动体系毛病修理

来源:轴承网 时间:2018-03-03

  例1。流量检测开关的毛病修理
  毛病表象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810体系的数控磨床;呈现毛病报警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT";指示主轴冷却体系有难题.
  剖析及处置进程:查看冷却体系并无难题;查阅PLC梯形图;这个毛病是由流量检测开关B9。6检测出来的.查看这个开关发现已损坏;因为开关难题;招致报警过错,替换新的开关;毛病不见.
  例2。液压压力不稳的毛病修理
  毛病表象:一台专用数控铣床;在零件批量加工进程中发作毛病;每次毛病都发作在零件已加工结束;Z轴后移还没有到位时.加工程序中止;主轴停转;并显现F97号报警“SPINDLES PEED NOT OK STATION 2”;指示主轴有难题.
  剖析及处置进程:查看主轴体系并无难题.因其他难题也可招致主轴停转;所以用机外编程器监督PLC梯形图的运转状况;发现刀具液压卡紧压力检测开关F21。1在呈现毛病时霎时断开;它的断开表明铣刀卡紧力不行;为安全起见;PLC使主轴停转.经查看发现液压压力不稳,调整液压体系压力使之安稳后;毛病被扫除.
  例3。主轴刀具报警的毛病修理
  毛病表象:一台配套OKUMA OSP700体系;类型为XHAD765的数控机床;呈现“主轴刀具检测反常”报警;体系处于急停状况.
  剖析及处置进程:该毛病多是因为体系以为主轴无刀时人为在主轴中插入了刀具,或在体系以为主轴有刀的状况下;人为取下了主轴刀具;再换操作方法后发作.而主轴传感器SQl0、SQll、SQl2呈现毛病的能够性较小.只需将方法切换回零方法;复位起动后;将主轴中刀具取下或插上;坚持实践状况与体系内主轴刀具状况共同即可.
  若是不是因为上述人为缘由发作的毛病;则要翻开PLC数据或梯形图查看上述三开关信号ISPTCl、ISPTL、ISPTUl能否能正常接纳;再依此查看开关有无毛病.
  按如上所述查看发现SQll开关插头进油接触不良;处置后正常.
  例4。加工时主轴停转的毛病修理
  毛病表象:一台配套FANUC OMC体系;类型为XH754的数控机床;镗孔加工进程中;主轴俄然停转;而Z轴进给持续;机床亦无任何报警;构成刀具、工件损坏.
  剖析及处置进程:此毛病出得新鲜;一时难以断定.为承认毛病;将工件拆下;让机床空走程序;此毛病呈现的机率不等;有时长时刻无毛病;有时连续发作.为断定能否因搅扰构成;将其他机床停下;将接地从头处置;毛病仍然存在.后又从与主轴操控关联的信号着手;查看PMC输入与梯形图中关联寄存器的状况.查看中发现;当毛病呈现时PMC→CNC信号G120。6(主轴中止)为高;未向CNC宣布主轴停指令(G120。6低;主轴停),再查看与主轴转向关联的G229。4、G229。5时;发现正常时G229。4高亮;主轴正转;毛病呈现时G229。4平息.
  当主轴维持正转时;R728。4经过X04。5常闭R705。1;R728。4常开;X016。7常开;R728。0常闭;R728。5常闭;X016。1常开;X016。2常闭坚持导通(高亮显现)继而坚持G229。4导通;这些触点中只需有一个断开;正转就会中止:持续调查中发现;是X016。1时刻短的闪耀招致R728。4断开;故置疑X016。1有难题.X016。1为主轴刀具夹紧到位检测信号;将对应行程开关SQl2拆下翻开查看;发现其弹簧片已快彻底开裂.换新后;再开机查看;未再呈现毛病.
  修理领会:此毛病暴露了该机PMC操控描绘上的一个小缺陷;笔者以为若是在进给坚持G121。5信号的操控上串联X016。1作为联锁信号;就可以避免主轴停而进给持续的状况;避免工件、刀具乃至机床损坏,一起;这样可增加一条信息显现作为毛病指示;便于修理查找.关于X016。1损坏;PMC操控中给出了相应的报警可是该报警是延时后才发作;若是延时内X016。1触点又闭合;该报警就不会呈现,本例中;开关X016。1就是因为弹簧片快开裂掉落;在振荡影响下构成时通时断的状况.
  对许多毛病;凭借PMC梯形图及各寄存器进行查找往往能起到较好的效果.
  例5。主轴编码器报警的毛病修理
  毛病表象:一台配套FANUC OMC体系;类型为XH754的数控机床;主轴编码器呈现“1001Spindle Alarm”、“409 Servo Alarm(serialerr)”报警.
  剖析及处置进程:主轴伺服数码管显现“AL-42”;修理材料提示为主轴编码器一转信号未发生.查看编码器电缆正常,将主轴编码器拆下;拆开发现其玻璃光栅上有一层油雾;用无水酒精清除晾于;装置后开机;毛病不见,将主轴定向从头调整后;投入正常出产.
  例6。主轴伺服驱动单元损坏的毛病修理
  毛病表象:一台配套FAGOR 8025MG体系;类型为XK5038-1的数控机床某天开机;主轴报警;显现器显现“Saxis not ready”(主轴没准备好).
  剖析及处置进程:翻开主轴伺服单元电箱;发现伺服单元无任何显现.用万用表测主轴伺服驱动BKH电源进线供电正常;而伺服单元数码管无显现;阐明该单元损坏.查看该单元供电线路;发现供电线路实践接线与电气图不符.该单元通电起动时;KM5先闭合;2~3s后;KM6闭合;将电阻R短接.电阻与扼流圈L的效果是在起动时避免浪涌电流对主轴单元的冲击.
  实践接线中三只电阻却接成了三相并联方法;起不到保效果;招致通电时主轴单元被损坏;一起三只电阻因长时刻通电烧糊.
  按电气图从头接线;替换新主轴单元后;机床康复正常.
  例7。主轴伺服驱动单元损坏的毛病修理
  毛病表象:一台配套FAGOR 8025MG体系;类型为XK5038-1的数控机床;梅雨季节某天开机;主轴伺服电箱放炮;显现器显现“Saxis not ready”报警.
  剖析及处置进程:翻开主轴电箱;闻到一股焦味;电箱底散落有黑色碎片;拆下主轴伺服单元;发现功率晶体管模块迸裂;损坏严峻;估量难以修正.经在用户中知道证明该主轴单元损坏率较高;换同类型已无含义;替换新类型价钱又偏高;遂决议用变频器对主轴单元进行改造.
  改造后的主轴单元;接线简化;功用不变;主轴起停柔软;满意了出产需求;别的改造后的机床搅扰反而大大削减;作业效率大大提高.
  例8。主轴不能换档的毛病修理
  毛病表象:一台配套FAGOR 8025MG体系;类型为XK5038-1的数控机床;跟着气温升高;操作工反映主轴换档时刻变长;液压站油温升高后;主轴无法换到高速档(1000r/min以上).从操作面板看;高速档灯不亮;主轴手动钮闪亮;提示点动主轴,按点动钮;主轴转变;高速档灯照旧不亮;主轴手动钮持续提示点动.
  剖析及处置进程:高速档灯不亮阐明要么换档组织不能换档;要么PLC收不到高速档在位感应器信号.考虑到听不见齿轮换档动静;决议先查看换档组织.翻开主轴箱盖;见换档齿轮落在低速档;手动方法输入1200r/min转速听见换档电磁阀举措;而换档齿轮不动;用手拔;拔不动;估量存在卡死表象.将换档摇摆缸拆下;再拨动换档齿轮;上下灵敏;无难题:再拧摇摆缸轴端齿轮;无法拧动;翻开查看发现其矩形密封开裂;构成走漏;一起开裂密封卡在叶片与缸体之间;将其卡死.此缸为进口件;一时找不到配件;后与橡胶厂联络;用硅橡胶便宜了一组密封换上;运用至今正常.
  例9。Z轴过载报警的毛病修理
  毛病表象:某厂一台新机床;体系为FANUC-OMC;出产中呈现430号报警;Z轴电动机发热,将机床停半小时后再开机;报警不见;可接着再作业一阵;毛病照旧.
  剖析及处置进程:依据毛病表象;估量Z轴过载;而伺服出毛病的能够较小.经过CRT调查Z轴负载;发现Z轴中止时为40%左右;挪动时达80%以上.为区别是电气毛病仍是机械毛病;将Z轴电动机联轴器拆下;让机械脱开;再运转毛病不再呈现,停用手拧Z轴丝杆;发现费力;故断定为机械难题.将Z轴导轨镶条略微调松后;Z轴负载显着降低;中止时为20%左右;挪动时为40%左右;毛病扫除.
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