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单级单吸离心泵轴承光滑办法改造

来源:海力轴承网 时间:2014-02-22

IS系列单级单吸离心泵;由于描绘缘由;离心泵所用的滚动轴承用机油光滑;动密封走漏十分严峻;要挟设备的安全安稳工作;笔者在几年的工作中;对轴承箱密封进行屡次的小改小革都取得了必定的作用.但走漏难题没有彻底解决;后通过理论改机油光滑为光滑脂光滑;作用杰出.
离心泵滚动轴承的光滑主要是减小磨擦功耗;下降磨损率;一起还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用.搞好设备光滑是保证设备正常工作.削减设备磨损;避免设备事端;下降动力耗费;延伸修补周期和运用寿数的有用办法.
1、光滑办法改造的进程
1。1 毛毡密封改为单层骨架油封
原轴承箱密封是用毛毡密封.走漏十分严峻;每台泵耗油量约为300kg/a;形成很多机油糟蹋;地面上油污厚厚一层.
为了改动这种漏油状况;改毛毡密封为骨架密封;办法如下:
①对轴承箱的内外端盖进行加工;车出一个Φ65mm;深12mm的圆孔;合适放一个标准为45mm×60mm×12mm的骨架油封.
②将毛毡取掉;把骨架油封用锤子悄悄打进去;并正确设备.
通过改造后;设备工作正常;振荡位移为0。04mm左右;轴承外测温度为50℃左右;每台泵年耗费机油仅需50kg左右.坚持了泵房清洁卫生;杜绝了由于缺油形成轴承、轴损坏事端的发作;使设备工作无缺.
1。2 单层骨架油封改为双层骨架油封
为了使走漏量愈加削减;依据轴承箱端盖的布局状况;又提出了改造计划;把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔.将单层骨架油封改为双层骨架油封。
试工作标明;这种办法对避免漏油在短期内是十分有用的.但接连工作6个月今后;由于骨架油封磨损又会增大走漏量.
2、骨架油封的缺点
将毛毡油封改为骨架油封;运用了4a;尽管作用较好;可是也有显着的缺点.
在实践工作中;由于骨架油封寿数较短;需求常常替换;在替换骨架油封时;需求将设备悉数崩溃;一方面添加工人劳动强度;另一方面在设备崩溃检修过程中;有时会形成叶轮、轴承等零件的损坏;不符合设备经济管理需求;但若是不换油封;形成走漏;不利于密封;也直接影响轴承寿数.总归;理论证明:骨架油封没有彻底解决这种布局的轴承箱漏油难题.
3、光滑脂替代光滑油
当前;又廉价又无走漏的密封设备还没有;有的密封作用好;但价格昂贵;经济上不可行.通过调查研究;决议斗胆实验  用光滑脂替代光滑油来光滑.
3。1 改造办法
考虑到泵轴功率只要18。5kw;流量只要200m3/h,泵转速为1450r/min;线速度为3。4m/s.从以上两点看;用光滑脂光滑是可行的.
3。2 具体办法如下
①把油箱内的机油放掉;对轴承箱进行清除.
②把轴承箱两头的端盖及放油孔丝堵翻开;以扫除箱体内空气.
③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注;加到光滑脂从两头盖及放油孔挤出;视为加满;并上紧轴承端盖及放油孔丝堵.用手盘车;使光滑脂在箱体内散布均匀.
发动泵后;开出口阀门;使泵在正常状况下工作;监督泵两头轴承温度及油质状况.用红外线测温仪监测温。经改造后振荡位移为0。04mm左右.
光滑脂油质杰出、无变化;水泵工作正常;从温度监测数据和振荡监测数据能够看出;用光滑脂替代光滑油是可行的;能在同类型泵上推行运用.
3。3 光滑脂光滑作用
光滑脂不易走漏;有利于水泵轴承的光滑;保证水泵安全安稳工作;大大削减加油量和加油次数.不光节油;而且下降工人的劳动强度.具体来说:
①节省油费用.运用光滑油脂每台水泵耗费为9kg/a;费用为63元/a.而机油耗费量在骨架油封无缺状况下4kg/月;费用为200元/a.每台泵可节省137元/a;大大下降了光滑费用.
②削减检修费用.骨架油封平均寿数为4个月;为替换骨架油封;每年需崩溃检修3次左右;改为锂基脂光滑;削减人工费.材料费、机械费;并避免了在检修过程中形成设备零件的损坏.
③延伸了设备工作周期.从振荡.温度等方面监测;运用光滑脂密封性能好;轴承工作杰出;延伸了轴承的运用寿数.
④改进了岗位环境.
总归;用光滑脂替代机械光滑油;对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的;而且有着显着的经济效益、环境效益;是使设备经济合理工作的一项有用办法.

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